东北网大庆9月13日电 大庆石化公司化工一厂在建设节约型企业中,从生产实际出发,结合日常管理制度,以科技项目为先导,全力打造节约型企业。应用在废碱湿式氧化装置上的一项科技成果,每天就可以节约使用药剂130吨;1到7月份同比节水74.91万吨,创造了该厂同期节水新高。
一直以来,化工一厂强化集约型企业建设,不断在技术攻关上下功夫。他们率先采用国产化的空气湿式氧化技术成功改造废碱液处理装置,使该套环保装置的处理能力提高了一倍,解决了乙烯装置生产过程中产生的大量废碱液无法处理的难题,并且回收处理后的废碱,作为下游车间的生产药剂;在为后序生产节约药剂的同时,还降低了废碱外排处理系统的物耗和能耗,解决了乙烯生产的一项环保难题。同时,该厂对改造后的项目运行效果进行实时测评,确保可以及时优化每一项技改项目的成效。
今年以来,该厂还实施了含有污水的治理、液相轻烃的回收等技改5项项目,并在日常管理上实施新的举措,加大节能节水的力度,出台了新的节能节水实施方案。通过目标激励、部门职能分工,跟踪考核、有奖有惩。针对日常生产用水量大的现状,他们从分厂到车间建立了循环水台账,对节能节水的重点部位强化管理,并且把裂解极冷水排放和动力空冷的喷淋水耗两个节水重点纳入了KPI考核。
责任编辑:刘华