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油田化学研究室全力保障原油4000万吨持续稳产
2009-04-06 22:02:41 来源:东北网  作者:邵奇
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  编者按:为贯彻落实省委《关于新时期深入学习和弘扬大庆精神的决定》,在全省营造深入学习和弘扬大庆精神的舆论范围,推动以“凝神聚力”为主题的学习和弘扬大庆精神教育实践活动的开展,3月26—3月29日东北网记者对大庆市、大庆油田学习和弘扬大庆精神进行系列报道。

  东北网4月6日讯 题:弘扬大庆精神系列报道之四 油田化学研究室全力保障原油4000万吨持续稳产

  东北网记者 邵奇

  油田化学研究室主要从事外围低渗透油田及海拉尔、塔木察格油田压裂增产改造、深层油气勘探开发压裂、老区厚油层挖潜、三次采油等采油工程新技术、新工艺的研究及推广工作。多年来,采油工程研究院全体员工始终坚持继承铁人精神、大庆精神不褪色,秉承“人人出手都过硬”的工作理念,发扬“敢想、敢说、敢干”的革命精神,保持“严肃、严格、严密”的科学态度,队伍始终保持一流的素质、过硬的作风和进取的氛围,以创新实用技术、突破瓶颈难题为己任,增强技术创新能力,加大成果转化力度。

  攻坚啃硬不怕难 全力确保4000万

  大庆油田实施高科技新会战稳产4000万吨,这一伟大实践为油田化学研究室提供了难得的历史机遇,搭建了广阔的实践舞台。

  决战深层助百年深层气是大庆勘探开发“以气补油”实现可持续发展的一个重要依托。火山岩气藏由于埋藏深、岩石致密、温度高,地质结构复杂,自然产能低,达不到工业化开采价值。大部分井需要增产改造才能获得可观的工业气流,但是压裂难度极大,世界上也还没有针对此类储层完善的压裂增产改造技术。主要难点在于火山岩天然裂缝和孔洞发育,孔隙条件复杂,火山岩储层压裂裂缝启裂和延伸的机理难于准确认识;没有适合火山岩储层改造的现场分析诊断方法及控制技术;没有满足耐高温、高压、长时间施工需要的压裂液体系和配套的工具管柱。

  油田化学研究室员工没有被困难吓倒,针对深层火山岩特征,以提高火山岩压裂施工成功率和天然气产量为目标,开展了火山岩压裂改造技术攻关,形成了压裂优化设计技术、压后产能预测及改造规模优选技术、测试压裂诊断解释技术、压裂裂缝延伸控制技术、耐高温、抗剪切压裂液体系、深层火山岩酸化增产技术、施工工艺技术等火山岩储层压裂增产系列配套工艺技术。该项工艺技术有效地提高了压裂施工成功率,大幅度增加了单井产能,达到国际先进水平,获油田公司技术创新特等奖,省科技技术进步一等奖。

  根据油田面临的形势和油田生产的需要,为解决水驱过程中大量的注入水沿着高渗透层无效地循环的问题,油田化学室开展了“厚油层高渗透带封堵技术”、“注水井层间长有效期调剖技术”和“预交联体膨颗粒深度调剖技术”等课题研究,形成了一套大庆油田高含水期调剖、堵水挖潜配套技术,为厚油层无效水循环的治理提供了技术支持,确保了厚油层水驱的开发效果。该配套技术获黑龙江省科技进步二等奖。

  三次采油是大庆油田实现原油4000万吨持续稳产重要工程,针对聚合物驱和三元驱过程中高渗透层窜流现象,油田化学研究室开展了“胶态分散凝胶深度调剖技术”、“聚驱后利用残余聚合物调剖技术”及“三元耐碱凝胶深度调剖技术”等课题研究。经过刻苦攻关,研究出聚驱后可再次利用地下残留聚合物溶液的调剖剂、流动凝胶深度调剖剂、三元耐碱凝胶深度调剖剂和相应注入工艺,现场试验取得了较好的增油降水效果。


  加大科研成果转化力度 创新技术转变为生产力

 

  在科研攻关的基础上,油田化学室加大科研成果转化力度,使创新技术转变为生产力,解决了油田增效开采面临的技术瓶颈。从2002年徐深1井首次火山岩储层压裂取得成功,至2008年底大庆油田累计进行深层气井压裂改造138口井220层,施工成功率由36.5%提高到90%以上,深层气改造技术取得了重大的进步,为大庆深层天然气2007年探明储量2000亿立方米提供有利的增产技术保障。

  海拉尔盆地复杂岩性储层增产技术为海拉尔提交了6140×104吨控制储量和5135×104吨探明储量,做出了巨大贡献。截至目前,现场累计应用了325口井,其中在含凝灰质的兴安岭群储层应用乳化压裂液技术现场试验并扩大应用共计210口井435层,平均砂比达27.1%,压裂施工成功率97%;布达特群储层现场试验115口井210层中,平均砂比25%,施工成功率85%。目前该配套技术现场试验已累计增油达30多万吨,有效提高了压裂施工成功率及增产效果。

  从2006年塔木察格盆地首次压裂取得成功,至2008年底累计进行了压裂改造134口井235层,施工成功率达到88.7%,为塔木察格盆地的增储上产、累计提交探明储量3.32亿吨做出了巨大贡献。

  目前在三元试验区块现场试验25口井,加药井运行正常,连续运转周期平均达到了200天以上(螺杆泵和抽油机井结垢检泵周期仅为50天和20天)。

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责任编辑:刘华